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8D报告
8D 类型: ■客户 □公司内部 □供应商 严重性: □致命的 ■严重的 □轻微的 客户/ 供应商: ***塑胶制品科技有限公司 D1:组成 改善小组
8D No.: 日期:
MC2016051201
2016-05-12
涉及的相关报进料检验报告 告:
改善小组负责人所属部门: 品质部 姓名: 詹玉娟
单位 业务部 工程部 采购部(仓库) 品质部 生产部
Amen 姓名 姜勇 巴丽、柴能 詹玉娟 赵文明
产品 P/N 编号描述 万向包胶轮
库存数
D2: 问题描述
在制数 出货数
120 0 40000
问题:❶中心轴承孔变形 ❷塑胶孔周边残留批锋 ❸中心轴承装配NG
❹装配后轮子转动不灵活
责任人 完成日期 詹玉娟 2016-05-04 詹玉娟 2016-05-03 赵文明 2016-04-29
完成状态 ok ok ok
D3: 围堵行动(临时改善对策): a.客户处存货 b.仓库存货 c. 生产线 d.运送中产品
筛选使用,将不能使用产品退回,我司补差数。
将所有库存品全部领出全检,将孔变形产品报废,批锋大的返修。
生产线已经将该型号模具下线
D4: 分析主要原因: a.为何发生 1.塑胶件不耐高温或塑胶件清洗后残留水分,致使模压成型过程中出现中心孔变形现象;2.塑胶件员工漏剪批
锋;3.塑胶件未摆好致使模压时出现透胶现象。 初次试产,未能把握好尺度。 b.为何
未被检出
D5: 永久改善计划: a. 怎样 防止发生
1.使用耐高温塑胶原料,模压前先将塑胶70℃烤30分钟;2.塑胶件全检批锋;3.模压时,先确认塑胶件完全放置,再摆胶料,严格执行《SOP》作业,不得私自调整成型压力及成型参数;4.品检将孔变形,透胶纳入重点管控检验项目,杜绝类似事故发生。 严格执行《SIP》作业,从严抽查。
责任人 蒋云锋
完成日期 2016-05-12
完成状态 OK
b. 怎样 才能检出
D6: (措施验证)在实际中执行纠正行动 1 2 3 4 5
选购耐200℃高温的塑胶原料
蒋云锋 责任人 赵文明 赵文明 詹玉娟 责任人 赵文明 詹玉娟 詹玉娟
2016-05-12 完成日期
2016-05-12 2016-05-12 2016-05-12
OK 完成状态 OK OK OK
塑胶件全检,将中心孔周边的批锋剪干净
清洗后的塑胶件必须在烤箱70℃烤足30分钟,确保无残留水分 模压过程员工加强自检,将成型不良扣下,不让其流入下工序 品检将孔变形,透胶的产品选出报废
D7:防止再发生: 1 IPQC加强巡检,当班组长多跟进该产品的生产情况。 2 QC重点检查中心孔,透胶不良事项。 3 OQC增加抽检比例。 4 5
D8:结案:经过改善小组的积极改善行动已达到改善之效果, 结案日期 : 追踪者
审查和核准者
完成日期 完成状态 2016-05-12 OK 2016-05-12 2016-05-12
OK OK
备注:一个月后须再重新确认标准文件及落实状况。24小时内请回复
MC-QR-QC09A0
保存期(五年)
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